煉鐵廠燒結主機改造效果好、煉鋼廠轉爐平臺改造促生產(chǎn)、動力廠空壓機改造降電耗……近期,方大九鋼深入推進小改小革,讓“金點子”結出“金果子”。
近期,該公司煉鐵廠老區(qū)對燒結主機點火爐空氣管道進行改造,采用直徑820毫米的管道把余熱發(fā)電多余的熱風接入主機空氣管道,使空氣管道的溫度由常溫提高到200℃左右,有效去除煤氣中的水分,實現(xiàn)充分使用煤氣。改造完成后,高爐煤氣消耗下降明顯,燒結礦噸礦煤氣消耗下降3.2立方米/噸,助力企業(yè)降本增效。
煉鋼廠同樣深入推進小改小革工作,對轉爐平臺進行改造,通過將轉爐平臺西側延伸數(shù)米,使扒廢鋼挖機與轉爐之間安全距離進一步拉大,不僅能有效避免轉爐冶煉鋼水飛濺燒壞挖機的風險,還避免廢鋼掉落砸壞下方過跨平板車電纜的現(xiàn)象,確保生產(chǎn)設備安全穩(wěn)定運行,提高生產(chǎn)效率,保障煉鋼廠生產(chǎn)平穩(wěn)有序。
在動力廠,員工將改造的焦點放在了壓風站離心空壓機上。該廠成立了攻關小組并制定了詳細的施工方案,淘汰部分螺桿空壓機,新建2臺離心空壓機,實施單臺離心空壓機+單臺螺桿空壓機的運行模式,每日自用電下降約275度,不僅滿足生產(chǎn)要求,還減少電能消耗,降低設備維護成本。